pe工程師個人簡歷3篇 PE工程師個人簡歷:突顯實力,質量不容忽視

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本文以“pe工程師個人簡歷”為主題,旨在介紹一位pe工程師在職業發展中所取得的成就和經驗。通過具體的簡歷內容展示,讀者可以瞭解到pe工程師的專業技能、項目經驗以及人際交往能力等方面的優勢,幫助有意從事類似工作的讀者更好地瞭解該職位並提升自己的簡歷。

pe工程師個人簡歷3篇 PE工程師個人簡歷:突顯實力,質量不容忽視

第1篇

公司性質: 外資企業 行業類別: 其它生產、製造、加工

工作描述: 1.主導眼鏡金屬腿,塑膠腿開發的整個流程,包括圖紙確認,開模,工藝制定,加工流程,後工序處理等。

3.熟悉各種世界頂尖品牌眼鏡(如香奈兒,雷朋,d&g,oakley,polo等)的金屬架,膠架的開發流程及工藝,加工方法等。

公司性質: 外資企業 行業類別: 其它生產、製造、加工

4.分析和改善產品的機構問題點,維護產線的正常運作。

公司性質: 外資企業 行業類別: 其它生產、製造、加工

工作描述: 1.負責新機種開發的整個流程﹐從開模到試產﹐量產

2.開模進度的跟進﹐以及試模後零件的確認﹐提出試模問題點的改善方案

3.接受並分析客户的設計變更需求,並及時確認和送樣。

4.產品的功能重點﹐組裝重點的確認 ,外觀確認以及試產問題點的解決

公司性質: 外資企業 行業類別: 其它生產、製造、加工

發展方向: 有意從事塑料,電子,玩具,五金等行業,可做機構工程師,跟模工程師,項目工程師,pe工程師等

自我評價: 熟悉新機種開發的整個流程,從開模到試產,量產。

熟練解決各種機構問題,模具塑膠成型問題,鑄造成型問題,mim成型問題,衝壓成型問題,較強的動手分析能力

有良好的溝通能力和工作紀律,有強烈的團隊意識,工作中重視細節

pe工程師個人簡歷3篇 PE工程師個人簡歷:突顯實力,質量不容忽視 第2張

第2篇

應聘職位: 工程/機械:維修工程師,電子/電器/半導體/儀器儀表:,工程/機械:

公司性質: 國有企業 所屬行業:快速消費品(食品,飲料,化粧品)

工作描述: 主要負責車間設備的維修,保養以及對設備進行改造。熟練掌握機械、電氣的檢修及維護

起始年月 終止年月 學校(機構) 所學專業 獲得證書 證書編號

20xx-09 20xx-07 廣東技術師範學院 工業電氣自動化 大專 -

2、熟悉大型外資企業設備、技術、管理與維修工作。有較強的組織溝通與協調能力。

3、具備一定液壓氣動方面的基礎知識,能夠認識並繪製液壓、氣動系統圖;熟悉使用plc,並有能力編寫簡單控制程序及調試使用;能夠使用變頻器調速控制並能夠調試運用;熟悉辦公軟件和繪圖軟件的操作應用。

能與人融洽相處,有良好的溝通協調能力,責任心強, 興趣廣泛,喜好上網,打籃球,看書等。

第3篇

公司性質: 跨國公司(集團) 行業類別: 通訊、電信、網絡設備

本人在新科第一年負責產品項目管理,主要目前負責跟進各個工程部門按schedule完成所有資源準備,以滿足客户forecast需求,目前負責精益生產的專案管理

一。wd精益生產,縮短l/t,減少wip,減少h/c(此次改善只涉及到生產端)

主導並推行wd的精益生產改善,運用sipoc,程序分析,vsm等工具對wd project分析,進行人力標準化及wip標準化,共節省直接員工12人,wip減少約20%。節省了space,縮短l/t約4個小時

目前此專案正在進行中(預計可以節省10個送料人員,目前正在和生產部review)。.。

根據客户提供的forecast,合理分配資源,並擬定schedule,定期開會協調處理各種異常並schedule,使各個相關工程部門能夠按照schedule準備資源,以保證準時出貨給客户,本人帶ssv產品一年以來,0客訴

1>優化sbm機的layout,space utilization 由70%提升到83%,unit space capacity 提升了20%

2>優化salam機的layout,space utilization 由40%提升到83%,unit space capacity 提升了100%

主導推行數據收集系統(整合物流系統,down機維護系統,kanban系統),成功減少人力10人/車間,減少因down機等人修機的等待時間24h/month、實現了0待料時間。

主導推行提案改善系統,完善提案改善制度,提高全員改善意識,加強了‘人人都是ie’意識,提案數相比未導入此係統之前增加了100%

發現visual目前為人工visual,提議找廠商開發auto visual設備,以減少人力,節省space,預計可以costdown 人力30人/車間每班,目前auto visual樣機在trail run當中

主導推行類似ict治具,取代目前的手動治具(目前手動治具一次只能測試1pcs產品,而新治具一次可以測試9pcs,節省mrr測試人力88%),目前已經導入,原來每個工廠需4個人/班測試mrr減為1人,4個工廠共減少人數12人/班

通過對pqc拉進行價值流分析,運用ecrs,調整pqc的layout,標準化qa monitor的人力,每條拉成功costdown 3個人/班,共6條拉,共costdown 36個人

公司性質: 跨國公司(集團) 行業類別: 計算機硬件

1、新機種由pilot run 試產導入量產,全權負責npi及其npi後的量產(做首件並找出問題點,協助責任單位改善,解決問題點,預估工時,成本的計算),sop的製作

本人目前負責機種40個左右,其中包括adsl,ip pnone ,各種wls小卡,gps,手機,機頂盒,等等

2、成本評估(包括人力成本,機器成本,原材料成本),廠能評估,治具評估

3、生產線線平衡維護,減少浪費,提高生產力,降低生產成本

利用nsp系列機種的assy,test,pack簡單的特點,將nsp系列機種由流水線改為cell線,提高了設備的利用率和生產效率,成功costdown2個人力

adsl系列機種屬於少量多樣的產品,通過測試設備的整合,解決了測試設備無法公用的問題,將開始佔用5條流水線體轉為4條流水線,提高了線體和設備的利用率

具體方案:利用te提供的設備清單,找出可以共用的設備並固定下來,不可共用的設備採用推車的模式,需要時,將對應的設備用小推車推入線體下面對應的位置

通過和廠商溝通,將需要組裝的同一家廠商的零件在來料時,讓廠商組裝好,by線別白晚班各減少1個人力,根據該機種的forecast,共costdown $,再根據物料較多較小的特性,設計物料放置板用於放置較小的物料,提高了空間的利用率和5s水平,同時廠商可以減少裝物料的pe袋和tray盤,達到雙贏

主導召開專案改善會議,確定各個問題點的owner,讓sfis、te修改程序,將sfis中的link站合併到pt站,減少link站人力一人,此專案可平行推廣,其中目前50個機種可以導入此專案,共costdown 40人/shfit

通過對onyx系列機種的每個工站的每個動作進行拆分,運用ecrs原則,減少重複的動作(如掃描動作),找te優化測試程式,該機種線平衡由85%提高到91%,uph由原來的250提升到270

1、作業指導書製作,生產線日常問題處理(製程調整,材料問題,工程設計問題)

3、製造途程維護(routing),產能及人力需求評估,對員工的教育訓練,提高作業員的品質意識及其作業的熟練程度,精準度

4、焊錫性的研究,最佳過錫爐方向,提高焊錫品質,減輕錫爐後二次作業難度,消除作業瓶頸

5、新工藝(新技術,新設備)的引進,評估以提升製造水平

6、提案改善主導,價值成本分析,客訴問題的回饋對策

7、規範物料流程,材料標準化以利於作業員作業,作業程序之合理化以減少運輸的浪費,提高6s水平

8、新產品導入,從工程制樣到量產,制定標準工時,設計製作輔助治具防呆治具,降低作業不良,提高作業效率

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